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離心泵安裝試車中常見四點錯誤

發(fā)布時間:2011-1-10 10:27:51 | 閱讀次數(shù):1332次

在各類化工廠中,離心泵約占全廠傳動設(shè)備總數(shù)的1/2~2/3。它用以傳遞、輸送各種化工物料液體、酸、堿和水等。因此離心泵安裝、試車、運行的好壞,對于化工廠生產(chǎn)正常進(jìn)行,關(guān)系重大。為提高安裝質(zhì)量.現(xiàn)將離心泵在安裝、配管、試車中常易犯的錯誤.應(yīng)該采取的對策.提出幾點建議.供同行參考。
    一、偏心異徑管的安裝誤為管底平接
   離心泵的吸入管管徑通常都比水泵吸入孔口大.原因是吸入管工作時承受負(fù)壓.壓力低.流速小,管徑不破大不能保證水泵中流量的供給。吸入管管徑比泵體吸入口孔徑大.其間須用偏心異徑管來聯(lián)接。設(shè)計成偏心異徑管的若用心就是要在安裝時使管頂平接。管頂平空氣不致于停留在吸入管中。異徑管部積存的空氣不易排出。管頂部積存空氣、去每吸入管實際過水面積減少.影響囊存氣量。特別是當(dāng)空氣聚積過多,突然涌入泵體時.會產(chǎn)生汽蝕.使葉輪上形成蜂窩狀蝕洞,使泵體產(chǎn)生振動和噪音,汽泡堵塞葉輪輪道,使流量減少.揚程降低。也有因設(shè)入空氣過多而使泵突然完全中斷工作的。眾所周知,在連續(xù)生產(chǎn)的易燃、易爆、有毒的化工廠中.泵突然中斷工作.無疑是十分危險的。因此.為了離心泵安全、正常的運轉(zhuǎn).其吸入管中偏心異徑管安裝時必須管頂平接。
    二、泵試運轉(zhuǎn)啟動時,先打開出口閥門
  臥式離心泵啟動榮,必須先將出口閥門關(guān)閉.因為閥門關(guān)閉.沒有流量,離心泵星空負(fù)荷狀態(tài),對電機(jī)是一種保護(hù)措施.有些同志誤認(rèn)為;關(guān)閉出口悶門會使壓力急劇上長,從而把泵體憋壞.把電機(jī)燒壞.這種看法暴波有根據(jù)的。每種離心泵都有一流量和揚程范圍.將出口閥門關(guān)嚴(yán).其揚程(壓力)也只能達(dá)到該泵的最高揚程。雖然有少數(shù)離心泵因制造精良、質(zhì)量好.其揚程超過了說明書規(guī)定的揚程范圍.但也是有限的.因此不會升高到把泵體憋壞的程度。以10sh-13型離心泵為例:當(dāng)泵流量為500m3/h時.其揚程為23m.當(dāng)其流量為零時,其揚程也僅為29m。
   泵起動時、先關(guān)閉出水閥門、可使起動電流減小.可顯著減輕電動機(jī)的啟動復(fù)核、起到保護(hù)電機(jī)的作用.而決不臺把電機(jī)燒壞。
    三、試車時多次反復(fù)點動
    臥式離心泵制造、安裝過程中.泵進(jìn)出口配管過程中.很難絕對保證完美無缺,毫無疏
漏不當(dāng)之處.因此第一次啟動.必須是點動——瞬時啟動。點動的目的是既要發(fā)現(xiàn)運轉(zhuǎn)中的異常情況,叉要避免或減輕損壞泵體。因此試車時先點動是明智、穩(wěn)妥的措施。實際試車時.由于設(shè)備制造或安裝工作本身的疏漏.常常出現(xiàn)需要多次點動的情況。但是對于大型泵.其配用電機(jī)多為高壓電機(jī).根據(jù)規(guī)范要求.高壓電機(jī)在短時間內(nèi)是不允許連續(xù)啟動的。
   怎樣來解決必須點動而叉不允許多次連續(xù)啟動的矛盾呢?從大量的調(diào)查統(tǒng)計資料看.試車時泵體制造安裝上的故障約占40%左右.而泵體內(nèi)部、吸入管內(nèi)部不清潔、施工垃圾引起的故障高達(dá)60%左右。試車時,從拆開的泵體中往往拿出墊片、螺桂、螺母、焊條、棉紗、石塊等.這些異物的存在很容易使離心泵葉輪損壞。這就要求在支裝和配管時應(yīng)特別仔細(xì),除精心安裝外,泵體和吸入管封閉前,一定要將其審的建筑垃圾清除干凈,不留隱患。試車時將電機(jī)與泵體間聯(lián)軸器拆開.令電機(jī)啟動符合空轉(zhuǎn)2小時后.證實電機(jī)無不正常情況.才能將聯(lián)軸器與泵體連成一體并用手盤動.檢查離心泵也無異常情:罡旨冉啟動電源點
動。爭取點動一次,第二次即正式連續(xù)運轉(zhuǎn),應(yīng)避免連續(xù)多過三次。
    四、誤認(rèn)為臥式離心泵出口壓力小.則流量也少
   同一管道壓力愈大則流速愈快.相應(yīng)流量也大;反之壓力小剛流量也小。這一原理作為一般知識很容易被人理解。但是當(dāng)管道與離心泵聯(lián)接在一起時.很多人又常常被這一普通知識所誤。?陕犚娫囓囏(fù)責(zé)人發(fā)布指令:“現(xiàn)在不須要這么大的流量了.把泵出口壓力降低一些.但是泵出口壓力降低的結(jié)果.流量卻更大了.與原命令的要求適得其反。這是因為離心泵的揚程(即泵出口壓力)與流量成反比的緣故.壓力降低(揚程降低)則流量增加。仍以10sh-13型離心泵為例。當(dāng)揚程為25m(壓力表讀數(shù)約為0.25MPa)時.流量為420m3/h.當(dāng)揚程降至15m(0.15Mpa)時.流量反而增大到610m3/h=那么是不是前述理論——壓力大流量也大,壓力小流量也小——有誤呢?不是。泵的出。口壓力僅僅代表該泵出口閥門前的壓力:即出口閥門后的壓力輸咬管中.其壓力明顯降低.如在泵出口時后各安裝一壓力表.則可
看出閥門各自的壓力是不一樣的。在出口閥門后的壓力管中仍適用于壓力愈大、流量愈大,壓力小流量也少的規(guī)律。因此,要使離心泵流量減少.正確的做法是.把泵出口閥門關(guān)小,使泵出口揚程增加而習(xí)≮是降低。
  五、離心泵抽送與水的物理、化學(xué)性質(zhì)不同的液體時,誤認(rèn)為其流量、揚程的數(shù)值不變。
   離心泵性能表中標(biāo)注的揚程和流量的數(shù)值.均系指水或其物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體.上海正奧泵業(yè)制造有限公司若所抽送的液體不是水時.則應(yīng)予“換算。.當(dāng)液體流速、液體流經(jīng)管子長度和管子直徑不變時,阻力損失h和液體的粘滯性p成正比。而每種液體的粘滯性差距是很大的。
    我們也知道離心泵運行實際上是將電動機(jī)的電能轉(zhuǎn)換成輸送液體的機(jī)械能.其功率為:
   由N不變.當(dāng)所輸送的液體比重大時,離心泵所能輸送的揚程H自然就小。由此可見,當(dāng)離心泵所抽送的液體.其物理也學(xué)性能與水不一樣時,那么揚程和流量郡應(yīng)予以換算。開封化肥廠硫酸車間竣工時.單體試車很順利.而在化工投料時.歷時兩個多月未能投產(chǎn).原因是硫酸泵不能正常工作.經(jīng)檢查.設(shè)備管道安裝都很正常.僅懷疑硫酸泵吸水管路太長。經(jīng)換算.發(fā)現(xiàn)吸水揚程不夠,后降低了離心泵的安裝標(biāo)高才得以正常投產(chǎn)。

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